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Andrew McCalip
Inspiré par la question de TBPN. Comment avez-vous gagné votre premier $1 sur Internet ?
Le mien était à 13 ans. Je contractais des ateliers CNC pour produire des pièces pour mon entreprise de voitures RC en ligne (Cold Fusion Racing). La communauté Traxxas se souviendra de moi comme le gars des différentiels en acier. J'ai fabriqué des milliers de différentiels planétaires en acier améliorés après que les moteurs sans balais aient fait leur apparition sur le marché et aient déchiqueté les pignons en plastique d'origine. Je faisais littéralement du vélo jusqu'à la station-service pour des mandats-poste 😂 Quelle époque amusante c'était.
255
Plan pour demain soir....
Sous vide la boîte de contrôle entière afin que je puisse accéder aux ports Pi et ESP32. La cire fondra à 55°C, bien en dessous des températures opérationnelles pour tout.
Je constate toujours des redémarrages du Pi presque instantanément après les cycles d'alimentation. Entre 20 secondes et 10 minutes d'activité SSH avant que la connexion ne se coupe, ce n'est pas répétable, et il faut un cycle d'alimentation complet pour revenir en ligne. Starlink est alimenté par l'alimentation de banc, donc il n'est pas dans l'équation.


Andrew McCalip10 sept., 10:49
Travail sur la cause profonde
Starlink fonctionne parfaitement, bien sûr, c'est incroyable, ça marche à merveille quand je l'ai branché à une alimentation. Quelle pièce de technologie incroyable. Je n'aurais jamais dû en douter. L'équipe Starlink a pris contact et a fourni des informations précieuses sur le SNR.
L'enveloppe en fibre de verre était complètement sèche. On peut voir l'époxy surdimensionné que j'ai utilisé autour du Starlink lui-même. C'est un adhésif film de 3m collé au couvercle en fibre de verre, agissant comme un radôme transparent aux RF.
Le problème se situe quelque part en amont, dans la boîte remplie de cire. Je ne voyais aucune tension de mon mosfet qui délivrait 28v au canal Starlink. Quelque chose a échoué quelque part. Et une défaillance intermittente en plus. Peut-être que la cire s'est dilatée et a fait sauter le FET du PCB. Beaucoup de questions qui ne seront répondues que si je fais fondre tout ça. Quel désordre. Cela a cependant fait son travail. Je suis partagé sur l'idée de faire une autre révision de l'électronique. Peut-être que je vais éliminer complètement le PCB ?
Je vais fouiller dans les données embarquées et voir ce qui se passait pendant la panne de communication. Il semble que le Pi et tous les capteurs étaient en ligne et heureux pendant tout le voyage. Les batteries étaient complètement chargées et les caméras étaient allumées quand elles ont été récupérées.
Super chance de l'avoir récupéré. Je suis passé par la phase de déception et maintenant prêt à le remettre à l'eau. Nous avons parcouru 10 miles et le gouvernail, l'hélice et la stabilité étaient excellents. Aucune raison qu'il ne puisse pas aller mille si nous réparons l'électrique/le logiciel.


10,09K
Travail sur la cause profonde
Starlink fonctionne parfaitement, bien sûr, c'est incroyable, ça marche à merveille quand je l'ai branché à une alimentation. Quelle pièce de technologie incroyable. Je n'aurais jamais dû en douter. L'équipe Starlink a pris contact et a fourni des informations précieuses sur le SNR.
L'enveloppe en fibre de verre était complètement sèche. On peut voir l'époxy surdimensionné que j'ai utilisé autour du Starlink lui-même. C'est un adhésif film de 3m collé au couvercle en fibre de verre, agissant comme un radôme transparent aux RF.
Le problème se situe quelque part en amont, dans la boîte remplie de cire. Je ne voyais aucune tension de mon mosfet qui délivrait 28v au canal Starlink. Quelque chose a échoué quelque part. Et une défaillance intermittente en plus. Peut-être que la cire s'est dilatée et a fait sauter le FET du PCB. Beaucoup de questions qui ne seront répondues que si je fais fondre tout ça. Quel désordre. Cela a cependant fait son travail. Je suis partagé sur l'idée de faire une autre révision de l'électronique. Peut-être que je vais éliminer complètement le PCB ?
Je vais fouiller dans les données embarquées et voir ce qui se passait pendant la panne de communication. Il semble que le Pi et tous les capteurs étaient en ligne et heureux pendant tout le voyage. Les batteries étaient complètement chargées et les caméras étaient allumées quand elles ont été récupérées.
Super chance de l'avoir récupéré. Je suis passé par la phase de déception et maintenant prêt à le remettre à l'eau. Nous avons parcouru 10 miles et le gouvernail, l'hélice et la stabilité étaient excellents. Aucune raison qu'il ne puisse pas aller mille si nous réparons l'électrique/le logiciel.


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